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长庆采气三厂治理低产低效井侧记

石油人才网 发布时间: 2010/9/23 23:58:13

“通过对低产低效井集中会诊和专项整治,两个月的时间累计增产天然气280多万立方米!” 9月15日,长庆采气三厂技术管理科副科长叶小闯告诉笔者。通过技术创新,采气三厂成功让一批低产井“摘帽”。目前,这个厂平均单井日产量由3300立方米增至6800立方米,增产形势喜人。气田开发要“上得去,稳得住”,实现持续发展,“管得好”是关键。近年来,采气三厂通过推广应用先进技术措施和管理手段,采取分类治理的做法,使低产低效井产量稳步提升。在苏里格气田,日产气量在5000立方米以下、压力小于5兆帕的气井称为低产低效井。在采气三厂,低产低效井有200多口,井数占到了全厂的22.5%,但产量贡献率仅为5%。为了提升开发效益,这个厂通过摸排筛选和气井生产动态开展全面“体检”,对低产低效井确定了分层管理、分类治理的“治疗方案”。对于积液严重、丧失产能、无开采价值的井,采气三厂不抛弃、不放弃,相继研发应用速度管柱排液、氮气气举、柱塞气举、二次压裂等特色技术,形成了“一干多枝、一花多果”的技术系列。经过治理,采气三厂低产气井平均压力由3.6兆帕上升到目前的8.5 兆帕,产能恢复良好;30多口气井摘掉低产“帽子”,平均日产量增至5000立方米以上,迈入稳产井行列。“体检”结果发现,低产低效井主要分为小产量稳产气井、间开调整井、积液水淹井和产能极低井四大类。针对日产量在4000立方米以上的小产量稳产气井,采气三厂通过降低配产,强化动态监测,确保产量细水长流。而对于储量小、产能低且产量不稳定的气井,采气三厂制定了合理间开制度,摸索出了“限时生产、定时关井”的间开规律,使气井能“边生产边休息”,逐步恢复产能,进而提高产气量。相对于小气量稳产井和间开调整井,积液水淹井则像一块难啃的骨头,储量大与产出难的矛盾难以化解。针对此类“顽疾”,采气三厂通过开展泡沫排水采气、氮气气举、速度管柱、柱塞排水等科研攻关,成功破解了增产难题。积液井往往由于液体在上气在下,而导致气体难以采出。采气三厂采用往井内加注泡排剂或泡排棒的方法,促使液体气化,提高采出程度。今年6月以来,采气三厂已开展积液井泡排试验300多井次,累计增产达200万立方米。

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